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詳解鐵選廠破碎系統存在問題及改造

2016-03-17來源:環球破碎機網

  隨著采礦由淺部向深部延深,某鐵選廠鐵礦石性質及選礦產品結構均發生了變化,原有破碎系統表現出了諸多方面的不適應,存在問題多多。通過分析,該廠貫徹多碎少磨、早拋多拋的觀念,對破碎系統進行了改造,效果顯著。

  一、存在的問題
  1、破碎產品粒度大,磨礦效率低。目前國內先進礦山選廠破碎產品粒度在0~15mm以下,同類型球磨機處理能力在25~33t/臺時,而該鐵礦廠破碎產品粒度為0~30mm,球磨機能力為20~22t/臺時,磨礦成本高,每噸原礦消耗鋼球達到2.4kg,作業電耗高達26度/噸,和同類型先進礦山相比有很大差距。
  2、拋廢率低。原礦中的大量廢石主要靠人工手選,工人勞動強度很大,效率低,整個破碎系統共有人員230人,其中手選工80人,占35%,經過測定,破碎最終產品中仍有10%左右的廢石,增加了不必要的磨礦費用。
  3、流程復雜。由于將粗碎產品分成了5個粒度級別,分別處理,使流程復雜化,環節多,操作人員多,維修工作量大。
  4、破碎與磨浮能力不相適應。原設計能力為50t/年,磨浮能力為36.6t/年,是原礦的73.2%,隨著原礦井下開采深度加深,原生礦含量增加,氧化礦含量逐年減少,入磨礦產率已由1982年的66.6%,上升到1990年的78.7%,有時高達80%.這樣按50萬t/年處理原礦量計算,入磨量將達到40萬t/年,和原設計能力差3.4萬t/年。
  隨著采礦由淺部向深部延深,某鐵選廠鐵礦石性質及選礦產品結構均發生了變化,原有破碎系統表現出了諸多方面的不適應,存在問題多多。通過分析,該廠貫徹多碎少磨、早拋多拋的觀念,對破碎系統進行了改造,效果顯著。
  二、改造方案
  從以上分析可知,根本問題是入磨粒度大,拋廢率低,使得磨礦費用高,影響了整個選廠效益的提高,解決了這兩個問題,不但可以降低消耗提高經濟效益,實際上也就同時解決了磨浮系統能力不相適應這一比較突出的問題。因此決定針對這一問題對選廠破碎系統進行改造。改造方案設計主要包括兩個內容:
  1、設備能力的計算。原則上保證原設計50萬噸/年能力不變,按目前實行的兩班制生產,月工作日25個,設備作業率80%,排礦口根據現場實際調整時工作情況確定,計算結果確定三段排礦口分別由原來的150mm、70mm、18mm,調整為100mm、35mm、12mm,最終破碎產品粒度由原0~30mm減小到0~20mm,粗碎、細碎能力均能滿足要求,中碎能力為32.76t/h·臺,啟動備用設備后2臺能力達62.52t/h,即可滿足要求。
  2、篩孔尺寸和磁滑輪選擇。根據核算后,將原篩孔尺寸進行適當調整。去掉一臺小吊篩,將原分為5個級別改為分成3個級別,即-0.15mm直接入選,0.15~15mm進粉礦倉,15~150mm進磁滑輪拋廢.磁滑輪選用永磁稀土磁系,表面磁感應強度為0.24~0.26特斯拉。
  生產實踐證明,該鐵選廠此次改造是成功的。它適應了礦石性質的變化,簡化了工藝流程,更新了干式磁選設備,合理調整了工藝參數,從而達到了降低入磨粒度,提高廢石拋出率,減輕工人勞動強度的目的。因此,由于入磨粒度的降低,磨機處理量得以大幅度提高,因而也解決了磨浮系統的生產能力與破碎系統不相適應的問題,可謂一舉多得。(來自紅星機器)

責任編輯:宋欣
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